變廢為寶,雙輪驅動開啟價值創(chuàng)造——記北化股份泵業(yè)公司特種鋼鑄件加工鋼屑價值提升之路 |
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中國兵器工業(yè)集團北化股份襄陽五二五泵業(yè)有限公司是一家以特種鋼鑄造技術為核心的工業(yè)泵研發(fā)和制造企業(yè),年產特種鋼鑄件近5000噸(包含超低碳、高碳耐磨耐腐等十幾種特種鋼牌號)。 2016年至2018年,泵業(yè)公司連續(xù)三年采用“一步”再生法直接利用特種鋼鑄件加工鋼屑突破700噸,累計實現(xiàn)節(jié)創(chuàng)價值近1500萬元,為推動企業(yè)高質量發(fā)展奠定了堅實的基礎。 變換“步法”,實現(xiàn)“價值創(chuàng)造” 早期,泵業(yè)公司也和國內同行一樣,對生產過程中產生的十多種不同牌號的鋼屑進行混裝收集。由于混裝鋼屑通過中頻爐直接重熔會導致整爐鋼水報廢,所以通常是直接當廢料變賣,其價值利用率僅為40%。這種粗放式的管理,阻礙了企業(yè)經濟效益和經營質量的提升。 隨著泵業(yè)公司的發(fā)展,鑄件產量大幅提高,鋼屑重量和價值也同比例增加。如何提升鋼屑的價值利用率,成為泵業(yè)公司降低生產成本從而進一步提升經濟效益的重要課題。多年來,泵業(yè)公司一直圍繞這一課題層層深挖,先后經歷了從“三步”再生法到“一步”再生法的精益改善之路。 2008年以前,泵業(yè)公司采用“三步”再生法,即將混裝鋼屑委外重熔、鋼液精煉后制成鋼錠、再重熔澆注鑄件。此舉不僅需要支付委外精煉費用和運費外,還要承擔精煉過程中的合金燒損造成的價值損失共計7000元/噸,鋼屑的實際價值利用率僅有50%。2008年,泵業(yè)公司新增AOD精煉設備后開始采用“二步”再生法,即對混裝鋼屑自行重熔、精煉后澆注鑄件,此舉需要支出精煉費用,精煉過程中合金燒損造成的價值損失共計4000元/噸,鋼屑的實際價值利用率也僅為70%。2013年,泵業(yè)公司重組進入北化股份,新的發(fā)展平臺對公司的生產管理也提出了更高的要求。與此同時在集團公司全價值鏈體系化精益管理戰(zhàn)略的指引下,公司領導立足管理創(chuàng)新、著力挖潛增效、聚焦價值創(chuàng)造,深入分析了提升鋼屑價值利用率的可行性,探索出了“一步”再生法,即通過對鋼屑的分類收集通過中頻爐重熔直接澆注鑄件。此舉不僅節(jié)省了精煉費用,更避免了精煉過程中合金燒損損失,鋼屑價值利用率達到90%。 管理創(chuàng)新,破解“發(fā)展難題” 要想實現(xiàn)對鋼屑的“一步”再生利用,做好分類回收是成功的基礎,更是實現(xiàn)管理提升的一大挑戰(zhàn)。 泵業(yè)公司自有50多臺金切機床、外協(xié)加工單位十幾家上百臺金切機床,均用于加工十多種特種鋼牌號的鑄件,因此,擺在面前的首要難題就是如何做好分類回收。俗話說“只要思想不滑坡,辦法總比困難多”。泵業(yè)公司針對不同的難點分別采取了相應的措施,解決了一系列鋼屑分類回收難題。一是制定鋼屑分類規(guī)范,優(yōu)化生產計劃管理。將不同牌號的鑄件及其加工后產生的鋼屑按照元素種類相容、含量相近原則分為“高碳類、超低碳含銅類、超低碳不含銅類、一般低碳類、其他類”等五大類,按照鑄件材質類別集中到同一加工點或相臨加工點進行切削加工,既不影響重熔后鋼水各元素含量可調性,又不影響生產進度,還大幅降低了鋼屑分類收集的難度。二是制定和落實激勵政策,強化指導監(jiān)督檢查。提高了管理人員和切削加工人員對鋼屑進行分類回收的主動性、積極性以及識別鋼屑類別的能力,打通了鋼屑分類的關鍵環(huán)節(jié)。三是增加必要的分類收集工裝,如設計制作購置專用鋼屑收集器、帶分類標識的鋼屑專用收集袋等,改善了分類收集效果。四是完善鑄件重量、零件成品重量數據庫,建立信息反饋機制。將分類收集、驗收、保管、直接使用信息納入到一體化管理,有效保證了鋼屑的分類回收率。通過上述措施,泵業(yè)公司攻克了行業(yè)內鋼屑分類回收難題,實現(xiàn)了鋼屑分類回收率90%以上,分類收集的鋼屑100%直接熔化澆注鑄件。 技術創(chuàng)新,打通“任督二脈” 特種鋼鋼屑具有狀態(tài)蓬松、含水、含油污等不良特質,直接采用中頻爐重熔澆注鑄件存在安全隱患和鑄件質量風險,是行業(yè)公認的難題和禁區(qū)。因此要實現(xiàn)對鋼屑價值的極限利用,攻克鋼屑直接重熔過程中的安全風險和質量問題是泵業(yè)公司必須打通的“任督二脈”。多年來,泵業(yè)公司憑借工藝技術研究和實踐經驗,攻克了使用分類鋼屑重熔直接澆注鑄件的多項技術難題:一是鋼屑的壓縮成型技術,解決了重熔過程中蓬松鋼屑搭橋、鋼液結殼問題,避免了熔煉安全事故的發(fā)生。二是鋼屑的脫水、去油污技術,清除鋼屑中的水分和油污,既消除了鋼屑重熔過程中鋼液噴爆的安全隱患,又避免了鋼液中有害物質超標的質量風險。三是使用特種鋼鋼屑精確配料技術,應用自主開發(fā)的程序化運算模式精確計算出各中間合金、純金屬、鋼屑的加入重量,保證了目標鋼種各元素含量精確控制在標準范圍內。四是使用特種鋼鋼屑時熔煉鋼液凈化處理技術,通過技術創(chuàng)新,選用合理組合的具有脫氧、脫氣、除渣、集渣多功能的凈化劑,將鋼液中的氣體、夾雜降低至規(guī)定值以下,為生產合格的特種鋼鑄件提供了可靠保障。 通過鋼屑分類收集和直接重熔澆注鑄件工藝技術的突破,從2016年開始,泵業(yè)公司鋼屑利用全部實現(xiàn)了從“二步”再生法到“一步”再生法的轉化,三年累計實現(xiàn)節(jié)創(chuàng)價值近1500萬元,鑄件合格率達到歷史最高水平。四十年的特種鋼熔煉技術的積淀加上生產管理水平的持續(xù)提升,泵業(yè)公司逐步摸索出一條綠色的、可持續(xù)的特種鋼鋼屑價值提升之路。從“三步”到“一步”,從廢物變賣到價值創(chuàng)造,雙輪驅動的強大創(chuàng)造力正推動著泵業(yè)公司邁向高質量發(fā)展。(趙強) |
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